至2016年底,巴陵石化環(huán)氧樹脂事業(yè)部環(huán)氧氯丙烷裝置氯丙烯單元(100單元)技術改造后投用滿一年。該公司及環(huán)氧樹脂事業(yè)部精心組織、反復優(yōu)化,使氯丙烯單元技術改造項目投資減少,裝置運行水平提升,實現(xiàn)“投資少、效果好、回報高”的預期目標,促進了減虧挖潛工作。
消除運行瓶頸迫在眉睫
氯丙烯單元2002年1月投產(chǎn),2005年12月實施擴能改造。近年來,裝置非計劃停工多、檢維修費用高,嚴重影響生產(chǎn)組織和效能發(fā)揮。
經(jīng)深入研究和分析,氯丙烯單元運行過程中主要存在5個方面的問題:工藝設計存在缺陷,裝置主要設備、管線腐蝕嚴重,安全風險大,近幾年每年維修費達1000萬元;裝置能源綜合利用率低,反應產(chǎn)生的高熱量未通過工藝回收;運行周期短,年均非計劃停工8次,平均運行15天左右需全線停車清碳;反應收率低;產(chǎn)品質量與行業(yè)標桿有差距,產(chǎn)品競爭力較弱。
對此,環(huán)氧樹脂事業(yè)部2013年8月啟動改造方案編制工作。
方案優(yōu)化投資降低八成
為確保方案最優(yōu)、費用最省,環(huán)氧樹脂事業(yè)部堅持著力于減緩系統(tǒng)腐蝕,消除裝置運行隱患;著力于提高反應收率,降低物耗;著力于提高分離效果,提升產(chǎn)品質量“三個著力于”的思路,反復研究優(yōu)化,確定以反應系統(tǒng)、分離系統(tǒng)、丙烯回收系統(tǒng)等3項系統(tǒng)改造為主要內容的改造方案。
其中,反應系統(tǒng)方面,主要是改進設計工藝、設備選型,降低裝置能耗;分離系統(tǒng)方面,主要是優(yōu)化工藝流程,進一步提升產(chǎn)品質量、解決管線及設備易腐蝕的問題;丙烯回收系統(tǒng)方面,主要調整設備結構,降低系統(tǒng)反應壓力。
方案優(yōu)化過程中,環(huán)氧樹脂事業(yè)部了解到齊魯石化環(huán)氧氯丙烷裝置于2013年關停、部分資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)的情況,向公司報告。巴陵石化領導隨即安排相關部門推進設備利舊工作。通過加強與總部、齊魯石化的溝通,爭取到齊魯石化73臺設備的無償劃撥。
多措并舉,此項改造投資預算由最初的5000萬元壓減至1000萬元。
嚴細組織會診攻關保運
2015年7月,氯丙烯單元停車改造。由于既要拆卸裝置部分設備,又要安裝利舊設備;既要組織其它單元生產(chǎn),又要實施氯丙烯單元改造,安全管理難度大。環(huán)氧樹脂事業(yè)部將改造項目列為年度重點項目,明確由分管副經(jīng)理牽頭推進,并針對改造內容逐一明確責任人、完成時間;堅持每天召開改造碰頭會,每周召開監(jiān)理例會,協(xié)調解決改造中出現(xiàn)的問題;做好利舊設備的檢測、維護、維修、防腐等工作,確保項目施工安全、進度受控。
2015年11月,氯丙烯單元一次開車成功。此后,為進一步摸索新工藝,優(yōu)化裝置運行水平,事業(yè)部組建有機氯板塊優(yōu)化運行小組,堅持每周對氯丙烯單元進行“會診”,解決裝置“疑難雜癥”。優(yōu)化小組通過制訂丙烯原料罐單罐單用排水制度、優(yōu)化丙烯干燥切換流程、優(yōu)化系統(tǒng)壓力與反應溫度控制等措施,提升了裝置運行水平。
“兩升一降”年半回收投資
運行一年來,氯丙烯單元實現(xiàn)“兩升一降”:裝置產(chǎn)量提升,從2016年5月連續(xù)運行至10月,運行周期超過5個月,遠超過改造前,裝置產(chǎn)量同比提升12%。產(chǎn)品質量提升,氯丙烯含量由98.5%提升到99.5%,己二烯、水分、酸值分別降低83.3%、44.4%、88.9%,產(chǎn)品產(chǎn)量達到行業(yè)標桿水平。綜合成本降低,目前,產(chǎn)品單位邊際成本降低162元,年可增加邊際貢獻500萬元,同時,每年降低維修費200萬元,一年半可回收改造投資。
目前,環(huán)氧樹脂事業(yè)部持續(xù)加大經(jīng)濟技術指標提升、工藝設計與流程優(yōu)化等方面的攻關力度,不斷提升氯丙烯單元運行水平。